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  • #2505
    alcasa
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      Pulir alternador de intercambio de 100 A. antes de montar

      Brico nº 82

      Al cambiar la bomba de refrigerante situada bajo el alternador; clicar aquí para ver el brico, y tener el alternador en la mano revisé el estado de sus rodamientos y observé que tenían un ligero juego, aunque nada preocupante, lo monté, pero al cabo de pocos días empezó a fallar el cuenta revoluciones.

      Tras comprobar con un nuevo cuenta revoluciones que lo que fallaba no era éste, si no la parte interna del alternador que no daba una señal correcta por la patilla W, decidí renovar el interior del alternador sustituyendo los rodamientos, escobillas y la placa de diodos que da señal al cuenta revoluciones, pero el precio de ese conjunto de reparación era casi como el alternador nuevo de intercambio, por lo que la decisión era obvia; el cambio de alternador.

      Pregunté  cuánto tiempo disponía para entregar mi alternador averiado al adquirir el alternador de intercambio, y me dijeron que un mes.  Así que con el nuevo alternador de intercambio en mis manos,  vi mi oportunidad de tunearlo antes de montar, desmontando y lijando sus carcasas para después pulirlas.

      Vamos allá con lo que es el brico:

      Desmontando 17 tornillos, el alternador se desmonta sin problemas.

      Tomo la carcasa pequeña y con unas limas le voy quitando  primero las múltiples rebabas de fundición, para pasar después a un lijado total de la superficie que es muy rugosa.

      Con un rodillo de mil hojas de lija de grano 120, del tamaño mini para Dremel, empecé a su lijado, aunque pronto me di cuenta que mejor que hacerlo con la Dremel, se hacía mejor con el taladro aunque de menos revoluciones pero más potencia.

      Foto  1

      Con el rodillo de mil hojas no conseguía llegar a los muchos rincones, así que tuve que volver a utilizar la Dremel pero con el rodillo pequeño de cinta de lija, de grano 120, para llegar a lijar esos rincones.

      Foto  2

      Foto  3

      Para lijar las partes planas con más comodidad,  atornillé la carcasa a una tabla de madera para poder trabajar en ella con el rodillo de mil hojas.

      Foto  4

      Una vez lijada la carcasa pequeña, desmonté los elementos internos que se alojan en la carcasa grande, sacando el regulador con sus escobillas por la parte exterior, y en el interior el bobinado llamado estator,  que está unido a la placa de diodos, sacando sólo 6 tornillos.

      Foto  5

      Hay dos tornillos difíciles de sacar por su posición, ya que por encima de ellos hay dos cables que dificultan insertar el destornillador.
      La herramienta a utilizar tiene que ser del tipo Pozidrive, aunque parezca que los tornillos sean Philips.

      Moviendo el státor en sentido contrario a las agujas del reloj, se apartan los cables y se puede llegar a esos dos tornillos.

      Foto  6

      Al desmontar el státor de la carcasa, debemos prestar atención al casquillo aislante negro del tornillo de M-8  que queda suelto al sacarlo de la carcasa, cosa que deberemos tener muy en cuenta de no olvidarlo a la hora de montarlo.

      Foto  7

      Ya con la carcasa grande libre, la fijo con sus tornillos de unión a la carcasa pequeña a una tabla de madera para poderla fijar y trabajar cómodamente con ella, procediendo a quitarle primero las rebabas de fundición con lima y después proceder al lijado, del mismo modo que hice con la carcasa pequeña, aunque esta parte tiene muchos más rincones, es más laborioso y complicado.

      Foto  8

      Una vez terminado el lijado, le toca el pulido, uniendo ambas carcasas con sus tornillos.

      Foto  9

      Montamos la pulidora; un simple rodillo textil untado con cera específica de pulimentar, que para el aluminio y otros metales blandos le corresponde la de color marrón.

      Fijamos el taladro en un soporte y con paciencia, nos disponemos a pulir.

      Es importante protegernos con mascarilla y gafas adecuadas.

      También aconsejo proteger la zona de trabajo donde vayamos a pulimentar ya que durante el proceso se levanta una nube de polvillo que se cuela por todos los lados.

      Protegeremos también el rodillo pulidor ya que por su fuerza centrífuga provocará que salgan disparadas partículas de aluminio, cera pulidora y fibras textiles que lo acaban pringando todo.

      Foto  10

      Y poco a poco empezamos a poder reflejarnos en las primeras partes pulidas, el principal ingrediente para este trabajo es la paciencia y disponer de tiempo, no lo hice todo de una vez, si no a razón de una o dos horas diarias, ya que llega un momento que con la fricción todo se calienta, la carcasa de aluminio a pulir quema, el motor del taladro también y el rodillo pulidor lo mismo, por lo que casi es obligado dejarlo enfriar  tras una hora de pulimentado.

      Foto  11

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      Foto  14

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      Así a base de una horita diaria, en unos 12 días ya tenemos las dos carcasas con un aspecto de cromado brillante, tras un limpiado a fondo, tanto interior como exterior para eliminar todo resto de cera pulidora y partículas de aluminio,  le llega el momento del ensamblado, aquí podéis ver todos sus componentes.

      Foto  17

      Montamos el estátor con sus 6 tornillos, que son del tipo Pozidrive, el rotor y la carcasa pequeña con sus cuatro tornillos largos.

      Foto  18

      Por la parte trasera montamos el aislante de los tornillos de conexión a los terminales de salida.

      Foto  19

      Foto  20

      El regulador con sus escobillas y con sus dos tornillos.

      Foto  21

      Y por la parte delantera los 4 tornillos que fijan el cojinete.

      Foto  22

      Y ya sólo nos quedará montar los elementos móviles externos.

      Foto  23

      Foto  24

      Foto  25

      Para poder pulir la parte de la carcasa que lleva esta etiqueta con sus referencias, tuve que despegarla, pero para poder volver a pegarla, ninguna cola me daba suficiente confianza, así que pensando en un futuro intercambio pensé en grabar estos datos en la carcasa del alternador para evitar que se borraran los datos de la etiqueta original.

      Foto  26

      Grabé esos datos en la parte ya pulida  que queda en la parte inferior con un puntero eléctrico que graba sobre metales y tras ello un repaso pulimentando las rebabas de la escritura.
       
      Claro está que cuando este alternador necesite una sustitución, optaré por otro de intercambio, al que deberé desmontar y trasladar todo su contenido al interior de estas carcasas pulidas para conservarlas.

      Foto  27

      Procediendo ya a la sustitución del alternador en el motor, tengo que avisar que este alternador no es el de origen de 60 A. de una VW T-3 TD. , es de 100 A., sacado en un desguace a una VW T-4 motor 2.400,  de 5 cilindros, con el que con un par de  pequeñas modificaciones, una correa más larga y poniendo la polea original del alternador de origen de 60 A.  encaja de maravilla en el motor TD. de mi  VW T-3.

      Foto  28

      Para sacar la polea del viejo alternador, hay que sacar su tuerca central, pero al girar el eje, la cosa parece complicada, lo ideal sería fijar la polea con una llave de cadena específica para poleas, pero a falta de ella, una vieja correa bien apretada a su alrededor nos puede servir, con una llave de vaso del 24 , una carraca o mejor una pistola de aire como aquí, se saca de modo normal, no lleva rosca a izquierdas, pues su giro es a derechas, como las agujas del reloj.

      Foto  29

      Cuando desmonté el nuevo alternador, al sacar la polea con la que viene, que no me sirve para mi motor, me fijé que no llevaba chaveta (señalada en el círculo rojo), aunque sí tenía su alojamiento en el eje, pues incorporo la chaveta del viejo a este nuevo, montando primero las aspas del ventilador, después la arandela fina, la arandela gruesa, la polea vieja de origen del motor de T-3 TD. , arandela de presión y por último la tuerca del 24.

      Foto  30

      Fijando la polea con una correa vieja en desuso, abrazando ésta alrededor de la polea para evitar su giro al apretar la tuerca.

      Foto  31 

      También podemos fijar la polea insertando una llave allen del 8 en el centro del eje.

      Foto  32

      Pero habrá que tener una llave acodada y perforada del 24 para poder apretar la tuerca.

      Foto  33

      Ya con la polea bien apretada, pasamos al montaje en el motor.

      Foto  34

      Foto  35

      Para evitar que los manguitos de gasoil que pasan por encima el alternador  rozaran con sus bonitas partes pulidas, le hice un soporte aprovechando un orificio en desuso que ya tenía el alternador, con un pasamano de aluminio, le hice un encaje con el perfil del alternador, dos dobleces a 45?,  un agujero de Ø 8 mm., tornillo, tuerca, una brida de nylon y listo, ya tenemos los manguitos  alejados y no rozan con el alternador.

      Foto  36

      Detalle de este soporte con los manguitos de gasoil

      Foto  37

      Foto  38

      Varias imágenes del alternador montado desde diferentes ángulos

      Foto  39

      Foto  40

      Foto  41

      Foto  42

      A partir de ahora, creo que con soplar el polvo y pasarle un trapo, con un poco de pulimento, podré mantenerlo así de brillante.

      Desde luego que el alternador funciona igual pulido que tal como viene en la caja, pero ya puestos a darle al motor un aspecto visualmente más bonito, al sacar la tapa del motor, es más agradable trabajar en él si está limpio y brillante que si está mate y sucio, pues de montarlo tal como viene de fábrica, la rugosidad que tienen las carcasas de aluminio, son perfectos nidos de suciedad imposibles de limpiar.

      Y  con esto puedo decir………………….

      Colorín colorado este brico se ha acabado

      #26094
      elasturianoerrante
      • Participante

        Menuda pasada, ha quedado precioso, eres todo un ejemplo de paciencia y perseverancia, que es precisamente lo que nuestras furguis necesitan…. ;)

        Oye se parece la ostia al brico de Ex-jeeper de rejuvenecer el alternador, habeis pasado la tarde juntos o que…?  .meparto .meparto .meparto

        Quiero agradecerte el pedazo de trabajo que te has pegado, todos los bricos son la leche, no se si te llegas a imaginar la cantidad de dinero, esfuerzo y tiempo que nos ahorras a todos los foreros, gracias de corazon…. :) :) :)

        Ahora tengo que organizarme para leermelos todos, me encantan, yujuuuu…!!!

        #26095
        alcasa
        • Participante
        • Participante

          Oye se parece la ostia al brico de Ex-jeeper de rejuvenecer el alternador, habeis pasado la tarde juntos o que…? 

          la tardeeeee?  en una tarde sólo lo planificas, esto es cuestión de unas 30 o 40 horas de bricoleo

          primero fué el brico de Ex-jeeper que fué mi inspiración, cuando se me averió el mío, manos a la obra.

          no se si te llegas a imaginar la cantidad de dinero, esfuerzo y tiempo que nos ahorras a todos los foreros, gracias de corazon…. :) :) :)

          Ahora tengo que organizarme para leermelos todos, me encantan, yujuuuu…!!!

          claro que me lo imagino, si te fijas bien en el texto del redactado, están dirigidos a los foreros para que los puedan realizar con el camino ya abierto, sólo seguir los pasos con los inconvenientes y los problemas ya resueltos

          me encanta ver como mi trabajo os sirve de verdad, y más me encanta aún el poder leer vuestras opiniones como respuestas, aunque sean simples emoticones.

          si me queréis hacer contento, cuando leáis un brico, responder lo primero que se os pase por la cabeza, sea lo que sea, esto para mí me ayuda mucho para el enfoque de cara a futuros bricos, el saber si voy por buen camino, o los puedo mejorar.

          #26096
          elasturianoerrante
          • Participante

            .meparto .meparto .meparto

            #26097
            streetmachine
            • Participante

              Te ha quedado guapísimo, me lo apunto, aunque en mi motor con todo sucio y grasiento no creo que quede tan bien como en el tuyo…
              visto el resultado y teniendo en cuenta el curro que te debes haber pegado yo te recomendaría que le dieses un tratamiento paralizador de oxido ya que el aluminio se pondrá mate por si solo con el paso del tiempo, incluso un baño en acido fosforico y una anodizado para preservar ese esplendido acabado…  .palmas .palmas

              #26098
              alcasa
              • Participante
              • Participante

                Te ha quedado guapísimo, me lo apunto, aunque en mi motor con todo sucio y grasiento no creo que quede tan bien como en el tuyo…
                visto el resultado y teniendo en cuenta el curro que te debes haber pegado yo te recomendaría que le dieses un tratamiento paralizador de oxido ya que el aluminio se pondrá mate por si solo con el paso del tiempo, incluso un baño en acido fosforico y una anodizado para preservar ese esplendido acabado…  .palmas .palmas

                ya cuento con ello, pero siempre tengo el pulimento a mano en la furgo, y a la que observe que los óxidos atacan, sacando 4 tornillos tengo el alternador en la mano, y a partir de allí, lo que le convenga.

                gracias por tu consejo

                #26099
                streetmachine
                • Participante

                  Stiass!!!  .palmas .palmas
                  he estado mirando los 99 bricos… me quedo .loco2 .meparto .loco2 , valla curro, Lo del alternador no es nada comparado con todo el trabajo que llevas hecho y mas teniendo en cuenta la edición y publicación de los bricos con las imágenes datos y demás,

                  muy buen trabajo  .ereselmejor

                  y yo dandote consejos… .meparto

                  #26100
                  alcasa
                  • Participante
                  • Participante

                    Stiass!!!  .palmas .palmas
                    he estado mirando los 99 bricos… me quedo .loco2 .meparto .loco2 , valla curro, Lo del alternador no es nada comparado con todo el trabajo que llevas hecho y mas teniendo en cuenta la edición y publicación de los bricos con las imágenes datos y demás,

                    muy buen trabajo  .ereselmejor

                    y yo dandote consejos… .meparto

                    uyy, había olvidado actualizar la firma, ya no son 99 bricos, ahora son 102, y el 103  lo tengo terminado, solo me falta redactarlo y editarlo para poderlo publicar, pero antes me voy de vaciones donde lo probaré que funcione bien, ya que si no funciona, no lo publicaré.

                    se trata de un embudo grande para rellenar agua pero eso si, plegable y que abulta muy poco, esta hecho en PVC como no podía ser de otro modo ;D

                    #26101
                    alcasa
                    • Participante
                    • Participante

                      ………………………. el 103  lo tengo terminado, solo me falta redactarlo y editarlo para poderlo publicar, pero antes me voy de vacaciones donde lo probaré que funcione bien, ya que si no funciona, no lo publicaré.

                      se trata de un embudo grande para rellenar agua pero eso si, plegable y que abulta muy poco, esta hecho en PVC como no podía ser de otro modo ;D

                      se me pasó lo que prometí, pero ahora que lo he publicado, os añado aquí el enlace:


                      Brico 103:
                      BRICO, Embudo plegable en PVC

                    Viendo 9 entradas - de la 1 a la 9 (de un total de 9)
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